矿用对旋风机变频调速 高效安全更节能
来源:大连普传科技有限公司 前言 矿井主通风机用于向井下提供新鲜风流、排除污浊空气和有害气体,对煤矿的安全生产影响重大。矿井主通风机全年不停地运行,其电耗量较大,平均电耗约占矿井电耗的15%。近年来,我国矿井多采用对旋式通风机,该类型风机采用交流异步电机双电机拖动。该类型风机传统的调节系统是根据风量所需的多少,靠调节叶片角度来实现的,这种调节必须在风机停机时才能进行,只适合较长阶段的风量调节,调节起来也不方便,可调范围也不大(一般一度为一单位),电机全速运行,节电不明显。另一种调节系统是调节风机电机转速,通过比较变频调速的方法是异步电机最有发展前途的调速方法。 变频器应用的必要性 1:对电网的冲击问题 由于传统的电机是直接启动,所以,必会对电网有很大的冲击; 变频控制:变频驱动方式下电机的起动是从零速到设定转速的一个加速过程,而且该过程完全可控,整个启动过程的电流都是在电机额定电流以下,不存在对电网的冲击; 2:降低变压器容量 由于传统的电机是直接启动,启动需要6-8倍的额定电流,如果满足电机的启动,因此,上级电网中势必需要一个比较大的变压器来解决; 变频控制:变频驱动方式下电机的起动,整个启动过程的电流都是在电机额定电流以下,只需标配就行; 3:改善启动过程,提高安全性 对旋风机是用了双电机,如果用传统的直接启动同时启动,必然会有很大的冲击电流,为了缓解这个问题,就需要分级启动,即一级启动完成,再启动另一级风机,这样启动就相对降低了对变压器冲击,但是这种启动方式容易产生涡流,从而造成有时会造成启动不成功,就需重新启动,这样就增加了安全隐患; 变频控制:变频驱动方式下电机的起动,整个启动过程的电流都是在电机额定电流以下,不存在对电网的冲击,因此,两极风机就可以同时启动; 4:解决了功率不平衡 由传统的对旋风机主要是靠调节风机的角度,来调节负压、风量,这样一来,在某一个角度下,随着井下工矿的改变,两级对旋风机的功率相差较多,I级电机功率与II级相差能达到将近40%左右; 变频控制:由于变频控制能使风机运行在0-50HZ任意频率,从而可以选择合适的角度,配合调节风机的转速,使风机在较高的运行效率区间运行,这样就能解决功率不平衡问题; 5:节能 传统的控制模式随着工矿的变化,风机不能随时调节风叶角度,使风机长期在较低的运行效率区间运行; 变频控制:在运行中,可以随时调节风机的转速,使风机适应工矿的需求,使风机在较低的运行效率区间运行,从而达到了节能的目的,同时也提高了矿井的安全性。
应用案例 变频调速器作为一种新型的电力变换装置,已成熟地应用到工业生产的各个方面,不但启动容易,节能效果显著,而且对电机保护功能齐全。 河南某煤矿,使用4台(660V/160KW/8 极电机,额定转速710RPM)风机,两个一组(1#2#;3#4#)组成两个对旋风机,一用一备,为矿井通风。其中,1#和 3#风机为小扇叶结构做抽风机、2#和 4#为大扇叶结构做送风机。我们使用普传 PI9430 220F6(690V/220KW 风机水泵型)变频器4台对该煤矿的对旋风机进行节能改造,变频器采用端子运行、外接电位器调速。 具体调试情况,如下:1#与3#变频器参数设置相同,使用了键盘上传下载功能。 2#与 4#变频器参数设置相同,使用了键盘上传下载功能。
四台变频器相同优化参数如下: F4.11 | | | | | | | | | DPWM 切换上限频率 1(出厂为 12H[size=12.0000pt]z[size=12.0000pt]) |
其余参数,为出厂设定值不变。 现场调试的时候要注意一组中两台变频器的启动顺序,最好是同时启动,也可以启动一台,等待半分钟之后启动另一台,千万不能等一台完全启动之后再启动另一台,这样可能会使后启动这台变频器报故障。需要注意的是煤矿对旋风机变频调速后,一般情况下要求两台电机的运行频率尽量一致,从而保证电机转速一致。避免一台转速高,一台转速低,形成风阻,影响风机的正常运行。由于现场电机与变频器安装距离比较远,建议变频器、电机分别接地效果会比较好。
改造后的效果 1:普传科技PI9000系列变频器起动对电网没有任何冲击。变频器改造后风机可以实现软起动,避免了起动时大电流的冲击,对电网没有任何冲击,而且还可以随时起动或停止,操控也比较方便; 2:按需要的风量来调节电机转速,避免了电能浪费。进行变频改造后,风机的送风量不再需要由风门来调节,也不需对叶轮角度调节,而是由变频器驱动调节风机的转速来实现,调节范围理论上可以从 0%—100%(因,轴流风机特性,低速时效率会快速降低,一般会设置一个下限频率);因而可以根据生产需要随时调节风量,减少了不必要的能源浪费; 3:变频节能运行,节约了大量电能。由于变频改造后不再使风机一直处于满负荷工作状态,而是随速度变化运行在变负载状态。视负载情况,节电率可以达到 20%~65%; 4:降低风机机械冲击,延长使用寿命。进行变频改造后,风机的大部分工作时间都在较低的速度运行,因而大大降低了风机的机械磨损和电气冲击,延长风机的使用寿命,减少维修量,降低了维修成本; 5:电机和风机运转速度下降,润滑条件改善,传动装置的故障下降; 6:系统压力降低,管道的压力和密封等条件得到改善,延长了使用寿命; 7:自动化程度提高。系统完善的监控性能和高可靠性提高了工作效率,减少了人工检修和维护的工作量; 8:可有效降低风机运行噪声,有效改善工作环境。 |